8月30日下午,茂名石化新建循环水场开启4台泵、10间冷却塔投入运行,旧一循停5台泵,系统压力、流量正常,新旧系统切换完成,标志着中冷科技茂名石化冷却塔建造项目首套装置成功投用。
新建化工循环水场冷却塔设备处理量为67500立方米/时,由15间冷却塔、11台循环水泵及配套设备设施组成。装置全部投用后,系统处理能力同比提升。中冷科技在保留其高冷效、低能耗、稳定性强特点的同时,又新增了建设投资低、运营成本低、日常维护费用低等特点。冷却塔采用动能回收转型风筒,动能回收率不低于30%;蜗壳式喷头,稳定性强、布水性能好;填料采用公司自主研发的ZL-TB19型聚氯乙烯填料,是一种吸收国外冷却塔理念,专门为逆流式冷却塔设计的薄膜填料,具有热交换性能高、亲水性好、淋水负荷大、空气阻力小、耐用性强、气流分布均等优点。同时,该填料的单片尺寸达到了1.52m×1.22m,增加填料整体性的同时也提高了整体填料的抗形变能力;填料安装采用吊装技术,吊件采用穿管和吊筋。该项技术一般是将冷却塔填料予粘结成填料块,以不锈钢管穿于预留安装孔内,再用不锈钢索悬吊于配水梁下,由于取消了填料支撑梁和支撑结构,塔内的通风面积增加、通风阻力减小、静压降下降、风机的运行功率减少。同时,支撑结构的取消也为冷却塔提供了使用空间,等体积的冷却塔内,悬挂填料冷却塔可比底部支撑填料冷却塔完成冷却任务;在同样进风口高度的情况下,冷却塔扬水高度低,循环水泵的运行功率减少,节能环保。
从设计选型到安装施工,中冷科技攻坚克难、科学统筹,按照业主要求精心组织各部门在确保工时、安全、质量的前提下,加快推进项目进度。为完成业主25天中交的艰巨任务,公司领导坚持采用长白天的工作方式,白天组织现场施工,晚上加班总结、讨论、改良施工方案,加强培训、每日自查自省,为新装置高标准一次开车成功夯实基础。在公司各阶员工的共同努力下交出了一份高质量、高标准的答卷,获得了业主的认可。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海,中冷科技始终秉承“为客户持续创造价值”的理念,坚持技术创新,坚持以人为本,不畏艰险,砥砺前行。做更好的产品,提供超值的服务,中冷人,一直奋斗在节能减排的路上!